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Routeur à dimmer intégré
#31
   
   

Voilà le routeur terminé
Il s’agit donc d un routeur à triac mais sans module RobotDyn entièrement réalisé sur PCB 100x70mm
Il intègre 2 sondes de températures connectées par connecteurs JST
1 sonde pour la température du refroidisseur que vous apercevez derrière le radiateur vissée sur celui ci et avec de la pâte thermique. J ai utilisé une sonde ds18b20 qui ressemble à une cosse.

Cote détection ZC j ai remplacé le pont de diode + le 4N35 directement par un h11AA1 parce que j en avais sous la main mais aussi que cet optocoupleur à 2 diodes têtes bêches est plus rapide et sensible ce qui donne de joli pulse bien carré et très proche du vrai passage à zéro

J ai mis aussi un moc3023 à la place du 3021 pas tellement pour ces meilleures performances mais surtout qu aujourd’hui il est devenu moins cher (2 euros les 10)
!!
J ai également conservé le snubber peu utile sur les charges resistives mais ça mange pas de pain et ça peut lisser un peu si les spires de la résistance CE créent une petite inductance

Le radiateur est volontairement décollé du boîtier par 4 écrous / contre écrous. Cela permet d évacuer des calories par la semelle du radiateur de 160x60x20mm
Vous remarquerez les pieds du boîtier qui permet le paysage de l air par le dessous pour favoriser la convection le long des ailettes .
Avec 2kw permanent pendant 3h la température est resté à moins de 45degré avec une température extérieure de 19

Evidemment radiateur relié à la terre

Côté puissance ca ne se voit pas , mais aucun courant fort ne circule dans le pcb , les liaisons se faisaient toutes à travers les bornes qui supporte 20A . Le pcb ne sert que de support mécanique aux bornes , je trouve que c’est plus élégant que des wagos volantes.

Côté logiciel quelques modifs
- affichage courbe sortie PID au lieu de la puissance apparente ( beaucoup plus utile )
- compensation du décalage de zc systématique , très important aux faibles ouvertures.
- linearisation polynomiale de la sortie PID pour compenser la non linéarité de la découpe sinus.
(1% de sortie PID n est pas toujours 1% de puissance envoyée, ce qui rend le réglage PID sous performant)
Je vous expliquerai les détails dans un autre post de ces modifs logiciels.

Le résultat en courbes 
   
Moins de 10 watts d oscillations, et une très grande réactivité du PID face à une perturbation tout en restant stable

Ps : il me reste des PCB et quelques composants en rab si ça intéresse quelqu’un je vous les envoie gratis
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#32
Salut Lolo,
super propre ta réalisation, bravo ;-) !
en dimension totale ca donne quoi ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
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#33
(22-03-2026, 10:18 AM)Sgb31 a écrit : Salut Lolo,
super propre ta réalisation, bravo ;-) !
en dimension totale ca donne quoi  ?

Le boîtier noir fait 160x90x60mm le radiateur 160x90x20 avec un espace entre boîtier et radiateur d environ 10mm
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#34
(22-03-2026, 10:08 AM)Lolo69 a écrit : Cote détection ZC j ai remplacé le pont de diode + le 4N35 directement par un h11AA1 parce que j en avais sous la main mais aussi que cet optocoupleur à 2 diodes têtes bêches est plus rapide et sensible ce qui donne de joli pulse bien carré et très proche du vrai passage à zéro

Côté puissance ca ne se voit pas , mais aucun courant fort ne circule dans le pcb , les liaisons se faisaient toutes à travers les bornes qui supporte 20A . Le pcb ne sert que de support mécanique aux bornes , je trouve que c’est plus élégant que des wagos volantes.

Kicad pro user  Smile ! Au prix où sont les pcb, c'est addictif....

Je crois que le H11AA1 est un bon choix, on le voit pas souvent mais son double sens est super.

Coté puissance, il me semble quand même qu'il faut faire de grosses soudures sous les borniers à vis. C'est pas des wagos, il n'y a pas de connection entre les bornes.

Bel ensemble fini.
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#35
Oui grosse soudure dessous les picots et surtout j ai soudé un ptit morceaux de 2.5 mm2 par dessus la piste ( ce qui explique que j ai relevé aussi légèrement le pcb du fond du boîtier par un contre écrou aussi.
Bon si c’était à refaire je ferais quelques ajustements sur le pcb.
Espacer les résistances 2w en les mettant verticales pour un meilleur refroidissement.
Connecteur JST pour l alim 220 5vdc ou directement un régulateur de tension intégré sur le pcb
Et j éviterai de me gourer dans le percage du boîtier pour éviter des reprises pas très esthétiques lol
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#36
Beau travail Lolo69
Compacte et bien organisé
Même remarque, les borniers à vis en 5mm sont supposés supporter 10A, mais j'ai déjà eu des problèmes avec seulement 4A.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
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#37
Pour être honnête ce ne sont pas ces borniers chinois que je cherchais, je me suis fait rouler par alibaba je cherche des vrais phœnix contact à ressort…
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